(1)嚴(yán)格控制入立式反擊式破碎機(jī)熟料溫度100℃。這是應(yīng)用立式破碎機(jī)的先決條件之一。我廠機(jī)立窯出窯熟料溫度過高,夏季達(dá)200℃,冬季為150℃。冬季熟料輸送一段距離后至磨機(jī)時。溫度可降為100℃,能滿足生產(chǎn)要求,而夏季熟料輸送到磨機(jī)時溫度仍達(dá)170℃,在此溫度下,生產(chǎn)僅23天,就損壞一套板錘。為延長反擊式破碎機(jī)板錘使用壽命,我們在棚立窯下料處安裝了水循環(huán)冷卻裝置,實(shí)踐證明效果良好,保證了立式破碎機(jī)熟料溫度 100℃。
(2)在熟料庫底皮帶機(jī)上安裝兩個除鐵器。在電氣控制物料時,使熟料、礦渣在皮帶上料面分布薄且均勻,以便電磁除鐵器能把熟料、礦渣中混有的鐵塊及時吸住,防止鐵塊進(jìn)入立式破碎機(jī).損壞襯板及板錘。
(3)合理選擇回轉(zhuǎn)篩結(jié)構(gòu)參數(shù)。回轉(zhuǎn)篩篩孔選擇為12孔,篩孔總面積為1.81m2。在生產(chǎn)中,我們曾把篩孔直徑定為曲。因立式破碎機(jī)在使用過程中板錘與襯板間隙逐漸增大,造成回轉(zhuǎn)篩循環(huán)負(fù)荷加大,加之進(jìn)料口大小受限制,導(dǎo)致一部分大物塊直接返人回轉(zhuǎn)篩細(xì)粒下料口,造成人磨物料粒度過大,從而影響了磨機(jī)臺時產(chǎn)量。后來我們把篩板篩孔直徑改為12,實(shí)踐證明,使用效果良好。
(4)嚴(yán)格控制礦渣入磨水分。人磨礦渣水分由6%降為4%,加快了磨內(nèi)物料的流速,有利于磨機(jī)產(chǎn)量的提高。
(5)調(diào)整磨機(jī)研磨體級配。由于人磨粒度減小,需減小一倉平均球徑,主要是減少大球數(shù)量,一倉平均球徑由74.00mm降為70.10mm同時為加快磨內(nèi)物料流速,一倉研磨體由五種改為四種,50球去掉。
(6)調(diào)整2.0m旋風(fēng)式選粉機(jī)小風(fēng)葉規(guī)格。小風(fēng)葉由原來的0.5m縮短至0.4m(18片),保證磨機(jī)粉磨能力與選粉機(jī)選粉能力充分發(fā)揮,并使磨機(jī)能力與選粉機(jī)能力相平衡。選粉機(jī)之細(xì)度、循環(huán)負(fù)荷、選粉效率改前與改后比較。改造后選粉效率提高,循環(huán)負(fù)荷減小,使磨機(jī)一倉保持合理的料球比,因而提高了磨機(jī)產(chǎn)量。在擄怍中通過調(diào)整旋風(fēng)式選粉機(jī)支風(fēng)管開關(guān),使磨機(jī)一倉始終保持似飽非飽狀態(tài),既充分發(fā)揮了磨機(jī)粉磨能力,叉充分發(fā)揮了選粉機(jī)選粉能力,使磨機(jī)經(jīng)常處在最佳運(yùn)行狀態(tài)。