(1)嚴格控制入立式反擊式破碎機熟料溫度100℃。這是應用立式破碎機的先決條件之一。我廠機立窯出窯熟料溫度過高,夏季達200℃,冬季為150℃。冬季熟料輸送一段距離后至磨機時。溫度可降為100℃,能滿足生產要求,而夏季熟料輸送到磨機時溫度仍達170℃,在此溫度下,生產僅23天,就損壞一套板錘。為延長反擊式破碎機板錘使用壽命,我們在棚立窯下料處安裝了水循環冷卻裝置,實踐證明效果良好,保證了立式破碎機熟料溫度 100℃。
(2)在熟料庫底皮帶機上安裝兩個除鐵器。在電氣控制物料時,使熟料、礦渣在皮帶上料面分布薄且均勻,以便電磁除鐵器能把熟料、礦渣中混有的鐵塊及時吸住,防止鐵塊進入立式破碎機.損壞襯板及板錘。
(3)合理選擇回轉篩結構參數。回轉篩篩孔選擇為12孔,篩孔總面積為1.81m2。在生產中,我們曾把篩孔直徑定為曲。因立式破碎機在使用過程中板錘與襯板間隙逐漸增大,造成回轉篩循環負荷加大,加之進料口大小受限制,導致一部分大物塊直接返人回轉篩細粒下料口,造成人磨物料粒度過大,從而影響了磨機臺時產量。后來我們把篩板篩孔直徑改為12,實踐證明,使用效果良好。
(4)嚴格控制礦渣入磨水分。人磨礦渣水分由6%降為4%,加快了磨內物料的流速,有利于磨機產量的提高。
(5)調整磨機研磨體級配。由于人磨粒度減小,需減小一倉平均球徑,主要是減少大球數量,一倉平均球徑由74.00mm降為70.10mm同時為加快磨內物料流速,一倉研磨體由五種改為四種,50球去掉。
(6)調整2.0m旋風式選粉機小風葉規格。小風葉由原來的0.5m縮短至0.4m(18片),保證磨機粉磨能力與選粉機選粉能力充分發揮,并使磨機能力與選粉機能力相平衡。選粉機之細度、循環負荷、選粉效率改前與改后比較。改造后選粉效率提高,循環負荷減小,使磨機一倉保持合理的料球比,因而提高了磨機產量。在擄怍中通過調整旋風式選粉機支風管開關,使磨機一倉始終保持似飽非飽狀態,既充分發揮了磨機粉磨能力,叉充分發揮了選粉機選粉能力,使磨機經常處在最佳運行狀態。